经历两次失败,第一次叠焊后闪存认不全,第二次叠焊后只弄三片就量产,量产时主板烧了。
第三次终于成功了,做完发现IS903得注意下尺寸有蓝版 和绿版 之分,蓝版 5.6CM长,
绿版近6CM长,壳子难找,后部略长,用901胶充了下效果还行。
上些样张
检测为4CE双通道
做最后四片发现坏块集中在这四块里,品质比前几片略差,四片居然有25个坏块,前面
做了两个32G的,各只有2个坏块。后悔中,按道理容量大的应该用品质好些的颗粒。
看来闪存测试器也是有其用途的,可以考虑以后买一个。
但这些颗粒以前自己用的,很清楚,基本只是读数据,很少写入
测试数据
总结下:叠焊第一关键还是第二层的压脚就如村长在精华贴中写的,要拉直,垂直放好。第二关键是9和10的引脚
由于没压,所以拖焊时那边易中断,边上容易空焊。第三关键就是飞线了,这次的飞线飞的并没有前两次失败的好,
飞线最好得压好形状有个东西定位一下。 总之,失败一次会学会一些,新一次成功,分享一下。
第三次终于成功了,做完发现IS903得注意下尺寸有蓝版 和绿版 之分,蓝版 5.6CM长,
绿版近6CM长,壳子难找,后部略长,用901胶充了下效果还行。
上些样张
检测为4CE双通道
做最后四片发现坏块集中在这四块里,品质比前几片略差,四片居然有25个坏块,前面
做了两个32G的,各只有2个坏块。后悔中,按道理容量大的应该用品质好些的颗粒。
看来闪存测试器也是有其用途的,可以考虑以后买一个。
但这些颗粒以前自己用的,很清楚,基本只是读数据,很少写入
测试数据
总结下:叠焊第一关键还是第二层的压脚就如村长在精华贴中写的,要拉直,垂直放好。第二关键是9和10的引脚
由于没压,所以拖焊时那边易中断,边上容易空焊。第三关键就是飞线了,这次的飞线飞的并没有前两次失败的好,
飞线最好得压好形状有个东西定位一下。 总之,失败一次会学会一些,新一次成功,分享一下。